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治理锅炉静电除尘器除尘性能低下


锅炉静电除尘器除尘性能受影响的原因(1)除尘器能力不足,单位电除尘器面积(单位电除尘器面积系电除尘器面积与烧结机面积之比值)仅为0.95,远远落后于目前国内机头除尘器的主流配置
 

锅炉静电除尘器除尘性能受影响的原因
(1)除尘器能力不足,单位电除尘器面积(单位电除尘器面积系电除尘器面积与烧结机面积之比值)仅为0.95,远远落后于目前国内机头除尘器的主流配置。
(2)两台125㎡电除尘器,投产于1993年和1995年,运行至今,设备严重老化,虽先后采取人孔门、灰斗等漏风点焊补、采用密封垫等措施,防止漏风、结露,但漏风率很难设计值(<3%)多处漏风导致除尘器内部气流湍流,除尘性能下降。
(3)极板、极线腐蚀率、变形率达到40%以上,由于漏风,当烟气温度低于漏点时,烟气中所含的二氧化硫与冷凝水结合,形成酸性物质,导板、极线下部腐蚀严重;极板、极线强度降低、变形,极间距无法在450mm,导致电场强度分布不均匀,阳极板的利用率下降,除尘器除尘效率下降。
(4)三个电场全部为单侧侧旋转锤振打,振打系统刚度不够,振打力不足,电场顶部挂灰   为严重,以下次之,这种情况导致电流降低,二次电压降低,除尘效率急剧降低;芒刺线   结球是电除尘器固有的现象,但因原料中配加炼铁、炼钢、热电等生产环节的除尘灰(2007年莱钢烧结厂消化除尘灰主要成分分析见表1),这些除尘灰为高钙或高碱灰,导致除尘灰粘性强,结球肥大,把整个芒刺   全部包裹,造成电晕封闭,这也是造成除尘器运行效率降低的重要原因,对振打形式的改造势在必行。
(5)对于二、三电场收集下来的轻质絮状粉尘,氯化物含量较高,是造成除尘器清灰困难的主要原因,其含铁较低,利用价值不大,返回料场重新利用会造成恶性循环,加剧了电场的负荷,因此将二、三电场除尘灰外排,不再进入烧结生产的闭路循环。
锅炉静电除尘器结构和性能有如下特点:
一、收尘极:收尘极是由&26的钢管密集排列而成,安装于短型框架内,所以刚性好,耐受温度高,与外形尺寸的除尘器相比,它的收尘面积大,。
二、电晕线:无论电晕线多长,均由一根钢管构成,中间没有螺栓链接,所以   断线故障的发生。
三、放电针:不锈钢材质,铆装于电晕线上,了掉针故障的发生。
四、第三电极:是锅炉静电除尘器特有的设计,它的作用是:
1.在相同外形尺寸下,增加了收尘面积,特别增加了收集带正电荷粉尘的收尘面积,了电晕线肥大的现象。
2.在收尘极和电晕极之间,增加了均匀电场,从而提高了荷电粉尘的驱进速度,提高了除尘效率。
3.它可以克服电晕闭塞的反电晕现象发生,使除尘器处理粉尘的比电阻扩大到1012 欧姆一厘米左右。
锅炉静电除尘器大修时,要对电除尘器阴、阳两极间进行调整,并对调整前后测量结果进行记录。对阴、阳两极振打装置的设备(主要有振打电机、减速器、转轴、轴承、绕臂锤、绝缘拉杆等)磨损情况进行检查并处理。要对排出灰系统、保温、加热系统、灰斗料位计、锁气器等装置进行检查和调试。大修时,要严格执行《电力设备预防性试验规程》电除尘器章节中对高压硅整流变压器、低压电抗器、绝缘支撑及连接元件、高压直流电缆等设备试验项目和周期的规定,对供电设备的触发装置性能进行测试,对各种保护装置进行整定试验,对电气高、低回路与仪表进行检验,并对整流变压器进行抽芯检查。
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